原本设计的石灰窑出灰转盘传动电机轴中间与出灰刮板呈直线规划.传动阻力矩较大,窑底滚轮在轨迹上工作受力不均,对下轨迹磨损较大,轨迹磨损后,轨轮经常出现跑偏脱轨表象,致使轨迹、滚轮过早损坏,影响石灰窑的正常工作。一起跟着出产负荷加大,需求通过调整出灰刮板来加速卸灰速度,可是电机呈超负荷工作状况,为了减小电机负荷,咱们将电机减速机的方位沿圆周逆时针移动,使得其中间与刮板成135度角规划,减小了工作阻力。
对于
石灰窑设备的电机减速机改型,电机减速机方位变化后,跟着石灰窑扩径改造,其出产能力的进步,现有的出灰速度难以满意出产的需求,为了使卸灰速度加速,出灰刮板视点调到极
限后,咱们将减速机改型,减速比由1 003改为841,以进步转速,一起电机功率由7.5kW改为11kW,通过1年多的运用,出灰速度晋升很高,以相同上料32 t/h,本来出灰用52 min,现在上料能够安稳到36t/h,出灰只需 45 min左右,较改造前进步4t/h,9台石灰窑共添加36t/h,相当于添加了1台石灰窑。